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行業(yè)動態
低氧-好氧兩段(duàn)工藝處理慶大黴素廢水
時間:2017-06-20瀏覽量:394
 山東省泰安市某製藥廠是一個生產慶大黴素的中外合資企業(yè),該廠排放的廢水具有流量小、CODCr和SS濃度高、有抗菌(jun1)性等特點。采用低氧—好氧工藝處理該廠廢水(shuǐ)經過好個月的調試運行(háng),取得了(le)成功,處理後各項指標均穩定(dìng),處理水與低汙染廢水混合後排放(fàng)符合(hé)《汙水綜合排放標準》製藥行業二級(jí)標準GB 8978—88。 

1.1 廢水水(shuǐ)質、水量 

  該(gāi)廠排(pái)放廢水中含(hán)有大量菌絲體,BOD5、CODCr、SS、色度等指標均(jun1)很高。 

  設計處理(lǐ)水量:慶大黴素廢水為51m3/d,其他廢水20m3/h。慶(qìng)大黴素廢水主要汙染指標為:CODCr19 000 mg/L,SS10000mg/L,BOD57500mg/L,pH 5.48。 

1.2 廢(fèi)水處理工藝流程 

  廢水處(chù)理工藝流(liú)程如圖(tú)1。廢水經格(gé)柵後進入(rù)曝(pù)氣(qì)調(diào)節池,經低氧處理後由泵提升進入初沉池中,出水進入生物接觸氧(yǎng)化池(chí),其出水與低汙染廢(fèi)水混合(hé)經二沉池泥水分離後排放。初沉池、二沉池剩(shèng)餘汙泥經濃縮後由(yóu)板框(kuàng)壓濾成泥餅焚燒(shāo)。汙水由泵一次提(tí)升後,其餘為重力出(chū)流。

 

1.3 主要構築物 

  主(zhǔ)要構築物及(jí)工藝參數見表1。
 
表1 主要(yào)構築物和設備的工藝參數
 

構築物

規格型號(hào)

設計(jì)及(jí)運行(háng)參數

數量

曝氣調節(jiē)池(第一段(duàn)低(dī)氧活性汙泥池)

鋼筋(jīn)混凝土(tǔ) 
13m×6.5m×3.5m

0<DO<mg/L,曝氣時(shí)間50-100hMLSS 10g/L,汙泥回流率80% COD容積負荷7.6KgCODcr/(m3.d)

1座

初沉池

鋼(gāng)筋混凝(níng)土 
¢2.5m×8.1m(¢×H)

沉澱時間7.5h

1座

生物接觸氧化池(第二段好氧池)

鋼筋(jīn)混凝土 
3.8m×3.8m×3.7m

DO=2mg/L,曝氣時間48h 膜外的MLSS 4.5g/L 
CODcr容積負荷(hé)7.7KgCODcr/(m3.d)

2座

二沉池

鋼筋混凝土 
4m×2m×3.7m(合建)

深(shēn)沉時間2.5h

2座

格柵

WGS-500型

 

1台

雙(shuāng)螺旋曝氣器

YX420型

 

12隻

汙水泵

IS50-32-200型

1用1備

2台

較茨鼓風機

L32-15/0.35型

1用(yòng)1備

2台

板框壓濾機

BAS4/320-25型

每周運轉8h

1台

2 設計特點

  ① 利用曝氣調節池作為第(dì)一(yī)段低氧活性(xìng)汙泥池,這是本設計(jì)的創新。曝氣調節池兼有貯存、調節、勻化和低氧生物處理多種功能,大大降低了基建投資及運轉費(fèi)用。 

  ② 第二段生物好氧處理池為生物(wù)接觸氧化池,該生物膜法具有操作管理方便、可靠、汙(wū)泥產量少、處理效果穩定等優(yōu)點。 

  ③ 曝氣調節池回流汙泥由(yóu)初沉池(chí)重(chóng)力回流,不需另設動力設備。

3 調試運轉

3.1培菌、馴化 

  ① 培菌過程 

  取(qǔ)肉聯廠二沉池剩餘汙泥6 m3作為接種汙泥,加適量(liàng)慶(qìng)大黴素廢水(shuǐ)、糞便(biàn)水及其他水等配製後(混合(hé)液CODCr在1 000 mg/L左右)進行悶曝,每天排走過量上清(qīng)液,補充微生物繁殖生(shēng)長所需要(yào)的營養物質,此過程經10d左右結束。 

  ② 生物接觸氧化(huà)池掛膜過程 

  將調節池培養成熟的汙泥加入生(shēng)物接觸氧化池中悶曝(pù),定期排(pái)走上(shàng)清液(yè),15d左右(yòu)填料上的生物膜生長較好。 

  ③ 馴化運行過程 

  培(péi)菌結束後開始馴化(huà)運行,此(cǐ)過程經3個多月、分兩個階段進行。 

  低負荷運行階段:CODCr在10000mg/L左右; 

  中高負荷運行階段:CODCr在16800~25600mg/L。 

3.2 運行情況 

  調試運行期間水溫為14~25℃。低(dī)負荷運行(háng)的(de)進水CODCr為9668mg/L,第一段處理(lǐ)後出水CODCr為5751mg/L,去(qù)除率為40.5%;第二段處(chù)理後出水CODCr為549mg/L,總去除率為94.3%;中、高負荷運行(háng)結果表明:當慶大黴素廢水的進(jìn)水(shuǐ)CODCr在16800~25600mg/L(平均為20193mg/L),SS在7.112~11.987g/L(平均為9.133g/L)變化範圍內,經第一段低氧處理(lǐ)後,出水(shuǐ)CODCr為14122mg/L,去除率為30.1%,SS值為8.762mg/L,去除率為4.1%;經二段好氧處理後的最終出水CODCr為1514mg/L,總去(qù)除率為92.5%;SS為276mg/L,總去除率為96.8%。

4 幾點體會

  ① 慶大黴(méi)素是小單孢菌在(zài)含糖蛋白質(zhì)培養基中(zhōng)發酵代(dài)謝的產物,它是(shì)一種(zhǒng)殺菌力較(jiào)強的廣譜抗菌素,對(duì)多種革(gé)蘭氏(shì)菌(jun1)均有較強的抗菌作用,培養的細菌主要是革(gé)蘭氏菌,因此需要較長時間的馴化過程。由於一些突發原因,在兩段(duàn)微生物相較好的情況下,負荷提高過快,結果造成汙泥中毒問題,汙泥解體,沉降性(xìng)能很差,通過(guò)降低(dī)負荷和悶(mèn)曝等措施使(shǐ)活性(xìng)汙泥性狀得到了恢複。 

  ② 兩段生物(wù)池采用同一供(gòng)風係統(tǒng)供(gòng)應(yīng),調節供氣量比較困難,應對低氧(yǎng)曝氣池設置專一的供氣係統。

5 結論

  ① 低氧—好氧工藝應用(yòng)於慶大黴素抗生素製藥廢水處理是成功的,對有機物的處理效果好,容積負荷高。此法可使廢水CODCr由(yóu)20193mg/L降至1514mg/L,去除率達92.5%,SS由9133mg/L降至276mg/L,去除(chú)率達96.8%。 
  ② 工藝操作簡單,運行(háng)可靠。 

  ③ 基建投資省(515.5元(yuán)/kgCODCr)。 

  ④ 處理成本低:電耗(hào)為0.4kW·h/kgCODCr,處理成本為0.63元/kgCODCr,汙水(shuǐ)處理投資占全廠投資總額的2.5%左右,汙水(shuǐ)處理成本占慶(qìng)大黴素產品成本(běn)的0.81%。
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