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高濃度豆製品廢水(shuǐ)的處理
時間(jiān):2017-06-19瀏覽量:458

1 工藝流程的確定

  根(gēn)據豆製品廢水的特點及經處理後的廢水接入城(chéng)市汙(wū)水管網的要求,對高濃(nóng)度廢水采(cǎi)用酸化水解—厭氧消化處理工藝,充分利用(yòng)其能(néng)耗低、處(chù)理效率高、耐負荷並能(néng)產生沼氣等特點。 

  高濃度廢水經酸(suān)化水解—厭氧消(xiāo)化後,出(chū)水與低濃度廢水(shuǐ)混合,泵入城市排汙管網。具體工藝流程見圖1。 

  高濃度廢水在酸化水解池的滯留(liú)期(qī)為(wéi)12 h,經水解酸化後的酸化液通過水力(lì)篩網篩(shāi)除未被水解酸化的大顆粒豆製品,然後進入增(zēng)溫計(jì)量池,把酸化液增溫至38 ℃,再泵入厭氧消化罐。厭氧發酵采用複合式上流厭氧汙泥床工藝,中溫發酵,水力滯留時間為84 h,容積負荷為4.40kgCOD/(m3·d),COD去除率在95%以上,產沼氣達510m3/d,產氣(qì)率為1.70m3/(m3·d)。厭氧出水(shuǐ)經沉澱後進(jìn)入配水池與稀廢水混合,最終排入城市(shì)汙水幹管。

 

  水解酸化池的(de)設置,可以把複雜且難降解、大(dà)顆粒的有機物水解成易降解的簡單有機物,大(dà)大降(jiàng)低廢水中的SS含量,此時廢(fèi)水的pH值不僅沒有(yǒu)降低,反而有所提高(這主要是(shì)與(yǔ)酸化時(shí)間較長、酸化後期產甲烷菌群的活躍和部分銨離(lí)子的產生有關),這樣可(kě)以大大減少廢水對厭氧消化的衝擊。 

  在設計厭氧消化池時,增加了廢水回流設施的設置,三相分離器上部的厭氧出(chū)水(shuǐ)回流至回流罐,與未(wèi)經處理的高濃度廢水混(hún)合後再進入(rù)厭氧(yǎng)消化罐(guàn),這樣(yàng)可以提高廢水的(de)pH值(zhí),降低進入厭氧消化罐的廢水COD濃度,減少對厭氧汙泥的局部(bù)衝擊,防(fáng)止厭氧池內部酸化(huà)反(fǎn)應的存在(zài),提高厭氧消化效率。隨著回流比例的調整(zhěng),可以大大提高厭氧消化罐的耐衝擊能力。

2 設計和施(shī)工

  由於廠(chǎng)區內可利用的空地很小,進行總圖設計時,結合工藝流程,將預處理各池以及沉澱池和配水池建(jiàn)成重疊型,節約了建設用地。 

  ①由於廢水處理設施正好位於原有的池塘上,其地基承載(zǎi)力和土質均勻度都很差,如采用鋼筋混凝土結構(gòu),由於其(qí)自重大,地(dì)基處理費用就相當高(gāo)。厭氧(yǎng)罐和貯(zhù)氣櫃設計(jì)采用德國引進的Lipp罐體,由於罐體自重(chóng)輕,基礎比較容易處(chù)理,費用隨之降低。厭氧消化罐(guàn)高為9 m,直徑(jìng)為7 m,是地上式圓(yuán)形Lipp罐。由於對厭氧消化罐的徑、高比進行了調(diào)整,原有的三相分離器就不是很適合。因此,對(duì)三相分離器進行了重新設計,采用三層鋼結構漏鬥式導流板做三相分離器(見圖2)。從使用結果看,三相分離效果相當好,厭氧汙泥流失量很小(xiǎo),汙泥截留效(xiào)果明顯。

 

  ②沼氣貯氣櫃采用幹(gàn)式貯氣(qì)櫃,由於其自重(chóng)很小,地基無需進行特別(bié)處理。而濕式(shì)貯氣櫃其自重較大,需較大的地基處理費(fèi)用。采用(yòng)Lipp技術卷製的幹式貯氣櫃,櫃體(tǐ)為鍍鋅鋼板一次卷(juàn)製成(chéng)形的筒(tǒng)體,在櫃內安裝了(le)貯(zhù)氣袋和高位控製架,櫃外安裝(zhuāng)有氣體量的顯示裝置,並同時安裝了氣袋保護裝置——氣體超壓(yā)保護器。貯氣袋采用(yòng)從德國進口的專用(yòng)沼(zhǎo)氣貯氣袋,其使用壽命較長,並且不需每年進行維護,一年(nián)可節約一筆不小的維護費。 

  ③厭氧消化罐采用Lipp技術(shù)進行卷製。筒體材料采用不鏽鋼複合高強度板卷製,在罐頂上部(bù)安裝有壓(yā)頂槽鋼,采用不(bú)鏽(xiù)鋼螺栓與(yǔ)筒體之間的定位,不(bú)采(cǎi)用焊接方式。筒體製作完成後(hòu),進行罐內的金屬結構安裝。由於罐體為金屬結構,罐頂可在罐內金屬結構完成後再進行安裝,這樣給罐內的(de)安裝(zhuāng)工作帶(dài)來了極大的便利。厭氧罐內設有布水器,布水器采用枝狀布水,隔3m2設有一個布水頭,布水(shuǐ)較為均勻。三(sān)相分(fèn)離器的安裝是罐內金屬結構安裝的重點,由三個圓錐形正反鬥組成,施工要求高、難度大。在(zài)施工中充(chōng)分利用罐頂後施工的特點,三個圓錐鬥在外(wài)進行拚(pīn)接,然後到(dào)罐內(nèi)進行安裝,降低了施工難度和勞動強度,工(gōng)程(chéng)質量也較容易控製,加快了工程進(jìn)度。安裝完成(chéng)三相(xiàng)分離器和溢流槽後(hòu),進行罐頂的安裝施(shī)工工作。罐體保溫材料采用阻燃(rán)型的聚苯乙烯(xī)泡沫板,外殼采用彩色瓦楞鋼板,瓦楞鋼板采用特(tè)製的定位卡頭扁鋼定位,安裝效果良(liáng)好。Lipp罐體與鋼筋混凝土之間(jiān)的澆築采用膨脹混凝土(見圖3)。

 

3 調試運行

  調試運行工作從1996年11月開始,對水解酸化、厭(yàn)氧消化進行培菌調試。 

  ①水解酸(suān)化:菌種采取自然富集培養,處理水量與厭氧消化進水量(liàng)相匹配,從10m3/d、20m3/d……逐(zhú)步增加負荷,1個半(bàn)月後達(dá)到(dào)滿負荷運轉,處理能力為80m3/d。經酸化處理(lǐ)後,出水COD平均從 24 000 mg/L降為16 500 mg/L左右,COD去除率達30%,pH值為(wéi)5.5。 

  ②厭氧消化:厭氧(yǎng)菌采用(yòng)廠區的陰(yīn)溝汙泥和(hé)杭州四堡汙水處理廠的厭(yàn)氧汙泥接(jiē)種,共接種60%含水率的厭氧汙泥30 m3,菌種接入厭氧(yǎng)罐後,加入(rù)少量生產廢水作為培養基,先進(jìn)行升溫和馴化培養。每天升溫1 ℃左右,直至達到設(shè)計要求的38±1 ℃。廢水處理量從10m3/d開始,COD負荷從0.36kgCOD/(m3·d)逐步增加,1個半月後,進水量達到80 m3/d,COD負荷為4.40kgCOD/(m3·d),出水COD濃度為650 mg/L左右,COD去除率達96%,出水pH值為(wéi)7.2,產沼氣為510m3/d,產氣率為1.70m3/(m3·d)。

4 正常運行

  廢水處理工程運行初期,由於水量變化較大(約為60~150m3不等),廢水濃度波動也很大,最低時CODCr濃度在8 000 mg/L左右,而最高時CODCr濃度可達到3×104 mg/L,這給正(zhèng)常運(yùn)行帶來了困難。同時也發現,當廢水量(liàng)較大時其濃度相應較低(dī),而水量少時其濃度就很高,在工(gōng)程實(shí)際運行管理中,根據(jù)這個特點(diǎn),當水量較大時采用延長進料時間同時減少厭(yàn)氧消化罐的回流比例,以減少由於水量的增加而(ér)對厭氧消化所產(chǎn)生的衝擊。當水量減少而濃度較高時,加大厭氧消化罐的回流比例和回(huí)流時間,加大回流比可(kě)以很好地減少高濃度廢水(shuǐ)對厭氧消化的局部衝擊。經過一段時間的探索,總結出高濃度廢水與厭氧回流水相混合後的COD濃度在1.5×104 mg/L以下時(shí),就可以減少對厭氧消化的衝擊,而(ér)將混合廢水的COD濃度控製在1×104 mg/L以下時,基本上不會對厭氧產生衝擊,出水各項指(zhǐ)標均很正常。 

  處理(lǐ)工程經過(guò)近2年的運行,效果穩定,沒有出現大的反複,各單元的處理效果(平均值)與沼氣產氣(qì)量見(jiàn)表2。
 
表(biǎo)2 各單元的處理效果
 

項目

高濃度廢水(shuǐ)

格柵沉砂(shā)池

酸(suān)化水解池

厭氧消化罐(guàn)

沉澱池

混合池

處理水量(m3/d)

80

80

80

80

80

330

滯留(liú)時間(jiān)(h)

 

1

12

84

6

6

pH值

5.0

5.0

5.5

7.2

7.2

6.5

SS(mg/L)

12000

11000

7200

430

350

501

去除率(%)

 

8.3

34.5

94

18.6

 

CODCr(mg/L)

24000

23000

16500

690

650

460

去除率(%)

 

4.4

28.3

95.8

4.4

 

BOD5(mg/L)

10800

10500

8500

260

260

200

去除率(%)

 

2.8

19

97.5

 

 

溫度(℃)

50

30

28

38

常溫

常溫

沼氣(m3/d)

 

 

 

510

 

 

5 結論與(yǔ)經(jīng)驗

  ①通過近2年的(de)運(yùn)行,處理效(xiào)果達到和超過設計指(zhǐ)標,處理設備和裝置運行正常,說明用水解酸化—厭(yàn)氧(yǎng)發酵的(de)工藝處理豆製品廢水是切實可行的。同時(shí),采用德(dé)國Lipp技(jì)術與(yǔ)設備(bèi),大大縮短了工程的施工周期,受天氣影響的程度也遠比鋼筋混凝土結構的工(gōng)程要(yào)小(xiǎo),無論在南方或北方,Lipp技術都比(bǐ)較適(shì)合發展。 

  ②由於采用Lipp技術卷製的罐體其自重很小,罐體結構受力得到大大改善(shàn),對地基的處理費用大大降低,特別是在(zài)軟土地基(jī)的地區(qū),工程造價(jià)更是(shì)顯著下降。同時,可以減少大量的日(rì)常維護和檢修費用,工程使(shǐ)用壽(shòu)命也大大延長。 

  ③增加厭氧消化罐的回流量可以大大(dà)減少對厭氧的衝擊,不必為調節pH而多支出藥品的(de)費用,可以使(shǐ)運行(háng)處於低成本(běn)狀態,增加了沼氣出售的收(shōu)入(該工程產沼(zhǎo)氣為510m3/d,若按(àn)1.2 元/m3計,則收入為612 元/d)。
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