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物化—生物接(jiē)觸氧化工(gōng)藝處理釀造廢水
時間:2017-06-08瀏覽(lǎn)量:433

1 廢水處理流程(chéng)


1.1 工藝流程(chéng)的(de)確定 

  根據釀造廢水的特點,主要的汙染指標為CODcr、BOD5和色度等,由於BOD5/CODcr(=0.66)值較(jiào)高,所以適宜采用以生化為主(zhǔ)的處理工藝。釀造廢水中(zhōng)的色度基本是以(yǐ)有機狀細小微粒懸浮於廢水中而形成的,為了減輕生化處理(lǐ)的負(fù)擔,保證廢水達標(biāo)排放,因此在生化的前麵增加一級物(wù)化處理單元,以降低廢水中(zhōng)的(de)大部分色度和部分CODcr、BOD5。 

  生化處理部分可采用多種方式:如普通活性汙(wū)泥法(fǎ)、接觸氧化法、SBR法等。因接觸(chù)氧化法具有流程(chéng)簡單,抗衝擊性能好,操作運行穩定、方(fāng)便,成為(wéi)我們的首選工藝。 

1.2 處(chù)理(lǐ)流程簡(jiǎn)述 

  
廢水工藝流程見圖1。釀造廢(fèi)水首先經粗、細(xì)格柵攔截雜物後進人預曝氣調節池,待藥劑(jì)與廢水充分混合反(fǎn)應後由汙水泵提升(shēng)進入初沉池進行固液分離,出水進人生物接(jiē)觸氧化池,廢水中(zhōng)的有機物經微生物氧化分解後進人二沉地進行泥水分離,二沉池出(chū)水經微珠過濾器過濾後出水直接排放。 


1.3 汙泥處理及處置 

  因合肥深華釀造公司地理(lǐ)位置的特殊性,汙水站附近有一200m2燃煤堆放場,初沉池和二沉池汙(wū)泥定期直接用軟(ruǎn)管排至(zhì)燃煤堆放(fàng)場,拌煤後送(sòng)鍋(guō)爐焚燒,有效解決了汙泥的出路問題(tí)。

2 主要(yào)建(jiàn)、構築物及(jí)設計參數 

2.1 預曝氣調節池 

  采用地下磚砼結構,停(tíng)留時(shí)間20h,內采用穿孔管進行預曝氣,氣水(shuǐ)比為3:1[1]。 

2.2 初沉池 

  采用(yòng)豎流式鋼製結構,1座。表(biǎo)麵負荷為0.8m3/(m2.h),停留時間2.5h。 

2.3 接觸氧化(huà)池 

  1座,鋼製。曝氣時間12h,氣(qì)水比為20:1,設計容積負荷1kgBOD5/(m3.d)。內置半軟性分枝式填料,填(tián)料高度為2m。池底安裝45隻WKB215微孔曝氣頭,空氣管采用複合PVC管。 
2.4 二沉池 

  
采用豎流式鋼製(zhì)結構(gòu),1座。表麵負荷為0.8m3/(m2.h)停(tíng)留時間為2.5b。 

2.5 清水池 

  
鋼製,1座,與二(èr)沉池共壁結構。有效容積5m3,內設液位控製器一套。 

2.6 過濾器 

  2座,鋼製。內裝微珠濾料,濾(lǜ)速V=10m/h,工作(zuò)周(zhōu)期12h,濾後水SS≤15mg/L。 

2.7 風機房、控製室 

  
合建在一幢建築內。內設可編程(chéng)序控製(zhì)器一套及3L13XD羅茨風機2台(1用1備,N=2.2kw)。

3 處理效果和工程經濟指標
 
3.1 處理效果 

  該工(gōng)程於1999年(nián)6月(yuè)份動(dòng)工,7月份建成並試運轉,同年11月份順利通過合肥市環境監測站竣工驗收監測。各主體(tǐ)操作單元(yuán)處理效(xiào)果見表1。

 

表1  處(chù)理效果(汙染物(wù)濃度為平均濃度)

 

序號

項目

CODcr/(mg.L-1)

色度(dù)/倍

SS/(mg.L-1)

pH

1

進水口

1226

500

168

6.13

2

衩沉池(chí)出水

903

80

65.2

6.10

3

二(èr)沉池(chí)出水

114

25

74.7

6.98

4

過(guò)濾器出水

108

20

5.6

6.94

 

3.2 工程經濟指標 

  整個工程總投資35.60萬元,噸水直接運(yùn)行費(fèi)用為1.74元/m3。(包括電費、藥劑費和(hé)人員(yuán)工資,不(bú)含構(gòu)築物折舊費)

4 經驗與討論

  4.1 本工程建成初期僅采用粗格柵一道(dào),但車間排水塑料袋等雜物較多,運行中經常阻塞水泵,後在粗格柵後增添細格同一道,有效解決(jué)了泵的堵塞問題。 

  4.2 曝氣調節(jiē)池設計合理(調節時間為20h),可以較好地(dì)均勻水質(zhì)、調節水量,避(bì)免衝擊負荷的出現,為後段處理(lǐ)提供了可靠保障。 

  4.3 應嚴格控製絮凝劑反應條件:在調(diào)節池(chí)內投加石灰乳液,調(diào)整廢水pH9~10,以改善混凝(níng)條件,有(yǒu)利於絮體形成,再通過泵前投藥方(fāng)式使廢水與藥劑混合反應。調試初期,僅加入F4SO4單一(yī)絮凝(níng)劑,發現初沉池(chí)內礬花細(xì)小,且投藥量大(dà)(達300mg/L),色黃,不易沉降,出(chū)水SS在300mg/L左右,增(zēng)加了處理成本(běn);後增添助凝劑PAM(投藥量1mg/L),FeSO4投藥量(liàng)降為180mg/L,礬花大易沉且色變清[2]。 

  4.4 因廢水含鹽量較高,調試中根據食鹽量濃度大小(xiǎo),分為四個階段(0.5%,1.0%,1.25%,1.5%)對生物接觸氧化池進行掛膜馴化。先將廢水稀釋至含鹽量為0.5%的(de)濃度,投加生活汙泥,20d後掛(guà)膜成熟,再依次提高廢水濃度,每7d為一個周(zhōu)期,40d後按正常排水水質滿負荷(hé)投入運行。從我們後期監測結果表明:其出水CODcr濃度一直在98.3~131mg/L之間,效果穩定。 

  4.5 過濾(lǜ)器作(zuò)為把關(guān)單元可有效截留二沉池帶出(chū)的細碎老(lǎo)化汙泥(去除率可達99%以上),對水質的穩定達標排放是有必要的。
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