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鐵床—氣浮—活性炭吸附法處理染料廢水
時間:2017-05-26瀏覽量:538
1 原(yuán)水水質
 
  某廠(生產染料及染料中間體)染料車間排出的綜合廢水(含30%左右的衝洗水)近100m3/d,中間體(tǐ)車間排(pái)出的綜合(hé)廢(fèi)水(含30%~40%的衝洗水)約90m3/d。 

  原水是含鹽量較大的高色度有(yǒu)機廢水,無機鹽濃度為15%~20%,主要是NaCl、Na2SO4。有機物主要(yào)是苯係、萘係(xì)化合物,所以水體可生化性差(BOD5/COD一般為(wéi)0.02~0.2),並具有很強的毒性,因此染化廢水一直是治理難度最大的工業廢水之一。

2 方案的確定

  通過試驗,對(duì)幾種處理方案進行了研究,但都不能得到令人滿意的效果,如混凝脫(tuō)色法用藥量大,運行費用高,亦難使出水達到排放標準;生化法需加入大量稀釋水以降低含(hán)鹽量,基建投資大,廠家難以承受;膜分離法由於膜易堵塞,反衝洗頻繁,並且需進口NF膜,因此運行費用太高(達30 元/m3原(yuán)水)。經過大量調研分析,擬采用微電解的方法破壞原水中有機物(wù)的分子結構,達到易於脫色和降低COD的目的。通過小試、中試,最後采用鐵床—氣浮—活性炭吸附的處理工藝,工藝(yì)流程見圖1。

 

2.1 調節池 

  采用調節池既充分調節(jiē)了水量、水質,又省去了一沉池,從而節省了投資。廢(fèi)水中的一部分染(rǎn)料及其中間體物質經沉澱後(hòu)得以去除,COD有所降低。為解決排(pái)泥問題(tí),保證調(diào)節池的有效(xiào)容積(jī),采用了行車式吸泥機,汙泥進入集(jí)泥(ní)池與氣浮池的浮渣一起泵(bèng)入壓濾機,濾餅焚燒處理。設計染料及其中間體廢水(shuǐ)調節池各一座,有效容(róng)積(jī)為100m3,HRT為24 h。 

2.2 鐵床 

  鐵床主要是利用鐵(tiě)、炭(tàn)組合的填料與原(yuán)水反應,破壞原水中有(yǒu)機物的分子結構及其性(xìng)質。其原理是:鐵與炭的腐蝕電位不同,鐵作陽極、炭作陰極、原(yuán)水作電解質而形(xíng)成千千萬萬個原電池。電極反應(yīng)如下: 

    Fe-2e=Fe2+(陽極反應) 
    E0(Fe2+/Fe)=-0.44 V 
    2H++2e=H2↑(陰極反應) 
    E0(H+/H2)=0 V 

  當有氧存在時陰極(jí)反應如下: 

    O2+4H++4e=H2
    O2+2H2O+4e=5OH- 
    E0(O2/OH-)=0.40 V 

  從上述反應可知,原水在酸性、充氧(yǎng)的條件下以一定流速流經鐵炭填料時,染料的發色基團被氧(yǎng)化,硝基還原為氨基,偶氮鍵斷裂,這為下一(yī)步處理提供了可靠(kào)有效的條件。在設計時因考(kǎo)慮到充氧的重(chóng)要性,所以在原水進入(rù)鐵床前設置溶氣罐,並采用空壓機供氣。鐵床(Ⅰ)的HRT為1 h,鐵床(Ⅱ)的HRT為2 h。 

2.3 混凝(níng)脫色(sè)係統 

  鐵床出水呈酸性並含有(yǒu)大量Fe2+、Fe3+,當將其出水pH值調至7~8時,形成Fe(OH)2、Fe(OH)3膠體,但形成的礬花(huā)較小,需加入助凝劑PAM以利氣浮處理。在此過程中,可加入季銨型(xíng)陽離子高效脫色劑進一步降低原水中的色度。該(gāi)裝置為混合反應罐,其(qí)HRT為4 min。 

2.4 氣浮(fú)係統 

  加藥混凝後的原水含有大量的絮狀體,采用氣浮分離裝置將絮凝體浮於(yú)水麵,利(lì)用刮渣機將其排入(rù)集渣池,從而完成固液分離(lí)。氣浮係(xì)統采用清(qīng)水溶氣氣浮,溶氣水量為30%,氣浮池直徑為2.5 m,HRT為40 min。 

2.5 砂濾罐 

  設置了兩座砂濾罐(guàn)(一用一備(bèi)),主要目的是去除懸浮物,使水質達(dá)到進(jìn)活性炭罐(guàn)的基本要求。濾料為單層石英砂,反衝洗水排至調節池。 

2.6 活性炭罐 

  為(wéi)保證出水水質達到GB 8978—1996二級標準,設置活(huó)性炭罐,這可以(yǐ)充分有效(xiào)地吸附水中殘留的有機物,從而使COD、色度等指(zhǐ)標(biāo)達到要求(qiú)。設置兩座活性炭罐(一用一備),活性炭再生周期(qī)為36 d,HRT為(wéi)30 min。

3 處理效果分析

  ①德州市環保局於1999年11月17日—18日對該廠水樣進行了48 h的16次取樣檢測,檢(jiǎn)測結果(guǒ)見表1,表明(míng)該設(shè)施的處理出水達到了GB 8978—1996二級標準(zhǔn)。

表1 處理出水(shuǐ)檢測結果

 

項目

pH值

COD(mg/L)

色度(倍)

苯胺(mg/L)

染料

中間(jiān)體

染料

中間體

染料

中間體

染料

中間體

原水

7.89

5.00

798

810

4050

3000

10.95

9.29

鐵(tiě)床

出水

7.93

7.36

786

791

1900

1000

29.08

19.12

去除率(%)

 

 

1.5

2.3

53.1

66.7

 

 

氣浮池(chí)

出水

7.56

340

110

1.79

去除率(%)

 

56.7

89.0

90.6

活性炭罐

出水

8.09

141

11

0.22

去除率(%)

 

58.5

90.0

87.7

總去除率(%)

 

84.0

99.6

97.6

注(zhù):表中數值均為平(píng)均值。


   從鐵床的處理原理分析,其形成的(de)原電池(chí)可將多環化合物分解成單環化合物,但(dàn)苯環(huán)很難被破壞,加之原水設(shè)計氣量(liàng)偏小(xiǎo),致使原水經鐵床處理後有一定的Fe2+形(xíng)成,所(suǒ)以COD的去除率幾乎為0。從(cóng)苯胺的檢測結果來看,原水經鐵床處理後苯胺含量反而成倍(bèi)升(shēng)高,這說明萘係(xì)化合物被分解為苯係化合物,使苯胺含量增加。 

   原水經鐵床處理後,兩股廢水(shuǐ)合為一(yī)股,經中和池及脫色、氣浮處(chù)理後,各汙染物含量都明顯降(jiàng)低,處理效果較好。 

   ②問題的探討 

   a.由於產生強酸性(xìng)廢水(shuǐ)的翠蘭GL和雙介酸沒有正常生產,導致鐵(tiě)床的進(jìn)水pH值較設計值高,這樣影響了鐵床的處理效果。 

   b.在中試時發(fā)現,鐵床(chuáng)填(tián)料因表麵被固著而(ér)使處理效(xiào)果降低,產生鐵(tiě)床的鈍化現象,因(yīn)此采用6%~8%的稀硫酸進行浸洗活化。在(zài)實(shí)際工程中,每隔25~30 d對鐵床填料進行一次(cì)活化,曆時2~3 h。

4  經濟分析

   工(gōng)程總投(tóu)資為97萬元,其中土建(jiàn)投資為25萬元,設備管件及配(pèi)電投資為60萬元(yuán),其餘部分為12萬元。處理成本為3.51 元/t,其中:①折舊費為0.86 元/t;②人工費為0.27 元/t;③電費為0.49 元/t;④藥劑費為1.02 元/t;⑤鐵炭填料費為0.22 元/t;⑥活性(xìng)炭填(tián)料費為(wéi) 0.65 元/t。 

   對於此(cǐ)類色度高(gāo)、含鹽量(liàng)大、可生化(huà)性差、毒(dú)性大的(de)有機(jī)染料化工廢水,若采用大量稀釋水稀(xī)釋的生化方(fāng)法處理,工程投資較大;若采用鐵床—氣浮—活性炭吸附工藝(yì),則工程投資較少。
農村小型汙水處理設備

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