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133452626951 某紡織廠簡(jiǎn)介
某紡織廠是(shì)一家香港獨資的大型企(qǐ)業,1991年從香港遷移過來,總(zǒng)投資2億港幣,集 紡紗、染色、織布一條龍,產品為牛仔布。廢水主(zhǔ)要來自染廠(chǎng),其主要(yào)成分是靛藍粉(含石 灰、染料、木薯(shǔ)粉),另外(wài)還有(yǒu)NaOH、低(dī)硫(liú)酸鈉,廢水量(liàng)在1000m3/d左右。正常情況下的廢水水質如表1。
表(biǎo)1 廢(fèi)水水質表.農村小型汙水處理設備
項目 |
pH |
色度(倍(bèi)) |
CODcr(mg/L) |
水溫(℃) |
濃度 |
10.0-13.0 |
400-1200 |
750-1800 |
18-35 |
改造前的處理工藝流(liú)程見圖1。
該流程設計處理能力1000m3/d,剛投(tóu)產時(shí)水量300m3/d,後逐漸增加至(zhì)1000m3/d ,但出水水質漸(jiàn)漸惡化(huà),色度和CODCr都嚴重超標(biāo),出水色度在300(倍)左右(yòu),CODCr在700mg/L左(zuǒ)右(yòu)。其主要原因如下:
①設計時對原水水(shuǐ)質估計不足(zú),當初設計原水的CODCr為700~1 300mg/L,而現(xiàn)在原水CODCr為1000~2000mg/L。
②生物濾池(chí)有2個,大小一樣,圓形,直徑13m,總高(gāo)2.5m,中間布水,池內裝填大小10cm(長寬)左右的石頭塊,池底(dǐ)有通風孔層,自(zì)然充氧,汙水靠水力(lì)作用自然旋轉 噴灑布水。由於(yú)充氧不足,加上厭氧水解池出水濃(nóng)度過(guò)高,導致(zhì)生物濾池內部呈厭氧狀態,厭氧汙泥(ní)阻(zǔ)塞石頭(濾料)空隙,造成水流短路。這樣,好氧(yǎng)生物濾(lǜ)池的處理效果大大降低,二級生物濾池對有機物的降解率隻有30%~40%。
③缺(quē)乏有技術的管理(lǐ)人員,操作工人素質差。
2 工藝改造
2.1 前期改造
捷德紡織廠采取邊改造邊生產的方式進行。由於二級生物濾池對有機物的降解率隻有(yǒu)30%~4 0%,且滋生蚊蠅,決定利用現有的厭(yàn)氧水(shuǐ)解池,打掉二級生(shēng)物濾池,改成生物接觸氧化池。 但厭氧水解(jiě)池對COD的去除(chú)率僅(jǐn)有10%~20%,大量負荷會帶給後續處(chù)理構築物,為減少生化改造期間的汙染,在厭氧水解池前加一(yī)套物化處理設備(即化學混凝沉(chén)澱(diàn)),以(yǐ)降低負荷(hé)。
前期改造的工藝流程見圖2。
由於該項改造工程具有很強的實用性,實際上是邊生產、邊研究、邊製定方案的改造過程,在確定物(wù)化處理流程時,先做了(le)大量(liàng)的化學混凝脫(tuō)色試驗。采(cǎi)用傳統(tǒng)方法,對硫酸亞鐵、淨水劑、聚(jù)合鋁和三氯化鐵主要以(yǐ)去除色度、COD為目標,通過(guò)小試先確定適合本廠的脫 色效果和去除COD的最佳藥劑為硫(liú)酸亞鐵,其最佳投藥(yào)量在800~1000mg/L,最佳pH值範(fàn)圍在9.5~11之間。
物化處理流程(chéng)各項參數:設計流量Q為1000m3/d;提升泵兩台,每(měi)台Q′為80m3/h;靜態混合器(qì)2個,每個外形(xíng)尺寸L為800mm,D為250mm;機械反應池2個,1.5m×1.5m×4m,設計停留時間20min;斜管沉澱池1個,麵積5m×5m,斜管用聚氯乙烯板製作,所有排泥管皆為200mm鍍鋅管。
經(jīng)物化處理的色度平均去(qù)除率達到60%,COD的平均去除率>40%,達到(dào)了目的。投硫酸亞鐵後(hòu),產泥量大增,現(xiàn)有的貯泥(ní)池僅能容納氣浮(fú)池刮渣(zhā)排泥,造成斜管沉澱池的積泥不能(néng)及時排出。根據這一實際情況,廠方又(yòu)增購了一台板框壓濾機。
物化(huà)處理後的出水(shuǐ)穩定,在控製最佳投藥量和pH的條件(jiàn)下,出水水質COD在600~900 mg/L之間,在進行生化改造期間,屬超標排放運行。
2.2 後期改造
後期改造的工藝流(liú)程見圖3。
改(gǎi)造的主要構築物及設備:
① 調節池(chí)。設計原水調節池有效停留時間為8 h,整個調(diào)節池尺寸為20m×10m×2.5m ,內分6格。在原水進調節池前有一小渠道,在渠道中投硫酸亞鐵,使pH為7~9左右。廢水在調節池內有一初沉時間,對池底汙泥,紡織廠每年趁春節(jiē)放假之際清掏外運。
② 厭氧水解池。呈長方形,尺寸(cùn)為10m×7.5m×5m,有效停留時間10h。分為兩組 ,每組都有一個脈衝布水器,其對水解池內的配水是間歇式的,對厭氧池(chí)則起攪拌、衝刷作(zuò)用。厭(yàn)氧池內(nèi)的汙水分汙泥層、附著層、清水區。攪拌(bàn)是為了防(fáng)止死水、短流,衝刷能防止附著層阻(zǔ)塞,厭氧池內設有斜板附著層,厭氧水解池是穿孔集水槽配水。
③ 接觸氧化池。在原生物濾池的位置上建(jiàn)造,外型尺(chǐ)寸:20m×15m×4.5m,采用三廊道 ,內懸掛(guà)半軟性填料(厚3m),填料(liào)接觸時間20h,底部裝(zhuāng)有微孔曝氣頭,氣水比為15∶1, 經測試池內溶解氧濃度為3.8mg/L。
④ 沉澱池。為(wéi)豎流式、方形,尺寸為6 m×5 m×5 m,從池頂中心進(jìn)水,出(chū)水經鋸齒形集 水槽。豎流式沉澱池(chí)主要是(shì)沉(chén)澱接觸氧(yǎng)化池脫(tuō)落的生物膜,出水進入混凝氣浮池。 沉澱汙泥全部(bù)回流至厭氧水解池,補充營養,原設計進入貯泥池的(de)排泥管保留。
⑤ 混(hún)凝氣浮池。進一步去除(chú)在沉澱池中(zhōng)不能下沉去除的細小顆粒,投加淨水劑,淨水劑(jì)是一種淡黃色液體,是廣東(dōng)南海市食中化工廠提供的,是用廢鋁、廢鐵和濃(nóng)硫酸製成,其主要成分是鐵和(hé)鋁(lǚ)的三價(jià)鹽,pH為2.3~3,在(zài)深(shēn)圳的印染廠中被廣泛(fàn)采用。廢水投(tóu)藥後經隔板 反應區進入氣浮區,浮渣排(pái)入貯泥池經板框壓濾機壓濾(lǜ)成泥餅外運,出水(shuǐ)經計量直接排海。
汙泥處理部分不變。
3 運行效果及分析
在接觸氧化池掛膜成(chéng)熟以後,物化處理設備停止使用(yòng)。深圳市(shì)環保局在排放口晝夜監(jiān)測的結果見表2。
表2 監測數(shù)據
日期 |
取樣點(diǎn) |
分析項目 |
||||
PH |
CODcr |
SS |
色度 |
硫化物 |
||
9月(yuè)9日(rì) |
總排口 |
7.14 |
105 |
18.3 |
64 |
0.03 |
9月12日 |
總排口 |
6.26 |
147 |
12 |
32 |
0.02 |
9月13日 |
總排口 |
6.78 |
41.3 |
5.3 |
32 |
0.01 |
9月19日(rì) |
總排口 |
7.52 |
87.7 |
9.5 |
32 |
0.01 |
9月20日 |
總排口 |
7.03 |
93.3 |
23.0 |
32 |
0.01 |
經過兩年來(lái)的連續(xù)運行,監測數據表明屬達標運行(háng),說明該項治理工程(chéng)是成功的。從中還得出(chū)如下經(jīng)驗和結論:
① 生物濾池不適合對此類高濃度印(yìn)染廢水的好氧處理。生(shēng)物濾池(chí)雖(suī)有節省能耗、易於操作(zuò)等優點,但處(chù)理效率低,對有機物的降(jiàng)解率隻有15%~40%,且滋生蚊蠅。當負荷高時,生(shēng)物濾池呈厭氧狀態(tài),造成汙泥阻塞孔隙(xì),影響通風。濾料一旦阻塞,清理(lǐ)困難。
② 在生化處理中,水解池起著很重要的作用,它對色度的去除(chú)率通常在40%~70%,對COD的去除率隻有10%~20%,但能提高廢水的可生化性。在確定接觸氧化池參數前,取(qǔ)生物 濾池中的(de)濾料和厭氧池的出水,在實驗室進(jìn)行耗氧試驗(yàn)。結果表明,隻要停留時間過長(24h),對COD的去除率就可(kě)以達到90%以上,說明(míng)厭氧水解池(chí)的出水(shuǐ)可生化性強,為後續生化處理創造了極有利的條件。
③ 對這種高濃度呈強堿性的印染廢水,在生化前(qián)要進行中(zhōng)和。硫酸亞鐵對(duì)這類印染廢水有獨特(tè)作用,預處理采用投硫(liú)酸亞(yà)鐵的辦(bàn)法(fǎ),能去除部分色度,並且能使COD降到900mg/L以下。
④ 在接觸氧化池掛膜後,由填料上微生物(wù)組成的食物鏈能維持生物膜的平衡,沉澱的汙泥全(quán)部回流到厭氧水解(jiě)池。混凝氣浮池最終產泥量(liàng)隻有1m3/d左右,而改造前最終產泥量是(shì)7~8m3/d,減少泥量(liàng)約87%,大(dà)大減少了汙泥處理係統的負荷(汙(wū)泥出(chū)路曾是廠方頭(tóu)疼的問題)。
⑤ 接觸氧化(huà)池分三個廊道,在以後運行時發現:若第一個廊道停止曝氣使之成為厭氧段時(shí),其(qí)出水CODCr隻是略有上升,在(zài)140mg/L左(zuǒ)右,色度在50倍左右,仍屬達(dá)標運行,經測(cè)定其內部溶解氧在0.2mg/L以下。這樣,實際好(hǎo)氧停留時間降低為14h,一方麵節省了能耗,另一方麵為今後擴大(dà)處理量創造了一個極有利的條件。
4 工程投資和運行成本
配套建設時汙水處理投資90萬元,改造工(gōng)程投資120萬元,工程總投資210萬元,對1000m3/d水量,工程投資成本為0.21萬元/m3。
運行成本(以1999年為例(lì))見表3。
表3 運行成本
序號 |
成本項目(mù) |
處理水量(m3) |
總費用(元(yuán)) |
單位(wèi)成本(元/m2) |
備注 |
1 |
工資 |
|
66000 |
|
本表沒有考(kǎo)慮折(shé)舊。廠方自己烯油發電。操作人員共5人,三班倒,每班1人,化驗室1人,另設班長1人。 |
2 |
職工福利 |
|
3000 |
|
|
3 |
社會保障 |
|
600 |
|
|
4 |
其(qí)他費用 |
|
3000 |
|
|
5 |
業務費 |
|
283000 |
|
|
其中:電費 |
|
135000 |
|
||
藥劑費(fèi) |
|
98000 |
|
||
維修費 |
|
12000 |
|
||
泥餅外運費 |
|
28000 |
|
||
調節池清(qīng)淤(yū) |
|
10000 |
|
||
合計(jì) |
348956 |
355600 |
|
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